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標題: 氨水粗蒸餾塔的工藝缺陷及改進 [打印本頁]

作者: 中石油建設hy    時間: 2013-12-15 00:13
標題: 氨水粗蒸餾塔的工藝缺陷及改進
哈爾濱氣化廠回收車間氨水粗蒸餾塔是回收含
氨的蒸餾裝置。隨著生產周期的加長,原氨水粗蒸
餾塔的不足之處也逐漸顯露出來,即生產能力降低,
塔板易堵塞,塔內易液泛。更重要的是不能滿足生
化廢水改造項目的要求,達不到國家環保排放指標。
經工藝改進,這個問題得到了很好地解決。
1 原工藝
1.1 工藝流程(見圖1)
回收輕組分
濃氨水
廢水
1.氨水粗蒸餾塔K02 2.冷凝器C5 3.分凝器c9 4.再沸器
圖1 原工藝流程
含氨廢水送到氨水粗蒸餾塔K02,此塔通過強
制循環蒸發器W4用0.8MPa的蒸汽加熱。溶解在
稀酚水中的殘余溶劑在塔頂經冷凝器c5冷卻并回
收。氨被側汽提器汽提出來,經分凝器C9冷凝產
收稿日期:2005—01—07
作者簡介:丁云麗(1970一),女,中專,助理.L程師,黑龍江哈爾濱
人,主要從事PKM魯齊加壓氣化回收技術工作。
出濃氨水。處理過的稀酚水從塔釜排出并送到生化
處理裝置。
1.2 工藝缺陷
(1)裝置隨著生產周期的加長,生產能力降低。
進料廢水處理量只能限在70t·h~,而稀酚水中游離
氨的含量在300rag·L 左右。由于原料酚水中含有
粉塵、焦油等雜質,原浮閥塔塔板易堵塞。處理量超
過70t·h 時,塔內易產生液泛現象,塔內的液體易
從側汽提中流出,大大降低了蒸餾塔的工作效率及
操作彈性。
(2)氨蒸餾塔循環加熱器W4(兩只)易堵塞,熱
效率降低,造成生產周期縮短。
2 工藝改進
(1)將K02塔提餾段保持原塔板數不變,板間距
不變,僅將原有浮閥塔板更換為斜孔塔板,以滿足處
理量和防堵的要求。
(2)為滿足塔釜氨含量降低的要求,在原塔后串
接一深拔塔KO2B。該塔塔徑為2000mm,塔板數為
20層。原塔提餾段的液相采出作為深拔塔的進料,
深拔塔的氣相采出作為原塔提餾段的熱源。
(3)原塔再沸器廢棄,新增加3臺換熱面積較大
的再沸器供深拔塔使用,采用“兩開一備”的運行方
式。
(4)新增加兩臺液體輸送泵P4B,揚程40m。
改進工藝流程見圖2。

氨水粗蒸餾塔的工藝缺陷及改進.pdf

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